【新品发布,视频先行!】聚丙烯酰胺PAM【聚丙烯酰胺厂家】信誉至上产品,等你来探!


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产品详情 聚丙烯酰胺(Polyacrylamide),简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,是线状高分子聚合物,分子量在800-2500万之间,固体产品外观为白色粉粒,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解,温度超过150℃时易分解。属非危险品、无害、无腐蚀性。PAM水溶液有絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。 产品特点: l、阳离子型、阴离子型、非离子型等品种规格齐全,可以满足各方面需要。 2、水溶性好,在冷水中也能完全溶解。 3、节约成本。添加少量本系列产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01-10ppm(0.01-10g/m3),即可充分发挥作用。 功能: l、澄清净化作用; 2、沉降促进作用; 3、过滤促进作用; 4、增稠、粘合作用。 使用方法: 1、使用时,将聚丙烯酰胺产品配成0.05-0.3%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。 2、溶解时,将聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100-300rpm。适当加温(<50℃),可加速溶解。 3、调整被处理污水或污泥的PH值,使本系列产品充分发挥作用。或通过试验测定PH值以便选择适用的产品型号及明确用量。 4、加入聚丙烯酰胺溶液时,应加速与被处理污水或污泥的混合,出现絮凝物后,减漫搅速,以利于絮凝物增长和加速沉降。 注意事项: l、操作人员应配戴防护用品,皮肤接触后,即用水洗净。 2、使用现场,常以水冲洗,防止滑倒受伤。 3、聚丙烯酰胺产品宜密封存放阴凉干燥处。 包装储运: 采用纸塑复合袋包装,内有防潮内衬袋。25kg/袋。也可根据用户要求包装。贮运时,注意防热、防潮,本产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。



在原煤生产中,部分煤是通过煤泥水的处理而浮选出来,洗煤厂煤泥水是水和煤粉的混合液,是一种废水,其主要特点是浊度高,煤粉粒径很细,表面负电荷较多。同性电荷之间的相互排斥使这些粒子分散在水中。由于受重力和布朗运动的影响,洗煤废水的性质相当复杂,具有悬浮和胶体两种性质。洗煤厂采用洗煤浮选剂(聚丙烯酰胺搭配聚合氯化铝等)对洗煤厂污水进行处理。那么洗煤厂污水用什么聚丙烯酰胺?聚丙烯酰胺在洗煤中的用量是多少?下面利星净水将洗煤水用聚丙烯酰胺使用方法和洗煤厂聚丙烯酰胺用量分享给大家。煤矿开采后,根据不同粒度进行分级,然后根据煤与杂质、水介质的重力差在水中进行分离。煤浮在上层,杂质沉到水底,处理后的煤被分为较终产品。生产粉状洁净煤的过程需要通过使用精煤过滤聚丙烯酰胺进行加工和回收。洗煤厂大多数都使用浮选法,加入精煤过滤聚丙烯酰胺可提高煤与杂质的分离效率。精煤上浮时,尾煤沉淀,再经沉淀、过滤或离心分离回收精煤。在沉降过程中,采用聚丙烯酰胺促进固液分离。当洁净煤被送到污泥脱水机时,清水通过污泥脱水机的压力过滤回收。过滤离心回收后,粉状精煤在过滤离心过程中应再次加入絮凝剂,以提高分离效率。在处理粘土量较高的煤或褐煤时,需要先加入聚合氯化铝,再加入聚丙烯酰胺,以达到沉降固体和溢流澄清的效果。洗煤水处理用聚丙烯酰胺使用方法如下:聚丙烯酰胺在洗煤中的用量通常在2-20g/m3污水,具体用量根据要求不同有所不同,同时使用阴离子聚丙烯酰胺PAM和无机絮凝剂(聚合硫酸铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。利星净水生产的洗煤厂用聚丙烯酰胺出厂价目前在6500-9500元/吨,根据产品指标不同价格有所浮动。




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聚丙烯酰胺PAM絮凝架桥作用示意图影响聚丙烯酰胺絮凝效果的因素:1、聚丙烯酰胺用量对于处理煤泥水,必须要添加适当的量才能有效地发挥其絮凝作用。可以根据所选择的煤泥水处理工艺及煤泥水性质通过试验来确定。用量少将导致煤泥沉淀速度变慢,浓缩溢流极易超标,不能保证所要求的循环水指标,从而使洗煤产品指标难以稳定控制。用量过多,虽然加快了煤泥的沉淀速度,但易造成浓缩底流浓度过高。一般浓缩底流浓度要求在500g/l即可满足压滤生产;用量过多使浓缩底流浓度有时高达700g/l以上,并且底流中聚丙烯酰胺含量增加,这样对底流运输及压滤生产产生不利,在压滤卸煤饼时煤饼不易脱落,增加了操作人员劳动强度,降低了工效;同时也造成了药剂浪费,使生产成本增加。因此,适量使用聚丙烯酰胺,不仅能提高絮凝效果、有效处理煤泥水,而且对保证洗煤产品指标、提高工效、降低成本也起着重要作用。2、煤泥水浓度不同的选煤厂对进入浓缩机的煤泥水浓度有着不同的工艺要求。该厂现生产动力煤,为降低煤泥水处理环节压力,提高洗煤生产能力,对进入浓缩机的煤泥水浓度控制要求较高,即控制旋流器溢流浓度在70g/l以下。这样可使絮凝效果达到较为理想状态,煤泥沉淀速度较快。当然,煤泥水浓度越低,越对絮凝作用有利,但对于旋流器操作控制非常困难;煤泥水浓度越高,越不利于絮凝,煤泥沉淀速度明显下降,浓缩溢流难以控制,药剂消耗量增加,沉淀的煤泥较疏松,浓缩底流浓度较低,压滤形成煤饼时间长。当煤泥水浓度达到95g/l时,聚丙烯酰胺消耗量高达正常情况下的2倍,浓缩溢流还常出现超标,浓缩池中煤泥水呈悬浮状态,严重影响洗煤生产。所以,严格控制煤泥水浓度,对絮凝效果起着关键作用。




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